用技能“硬核”力量 给提质增效加把劲

版名:三版
  在车身厂生产一线,技能员工们紧盯“四新”发展要求,发扬劳模和工匠精神,从小处着手、从细节发力,搞了不少“微创新”。以一点一滴的巧思解决生产中的堵点,为分厂发展注入了强劲动力。
  涂装车间技师韩银选,带着面漆二班的兄弟们,从生产细节里挖潜力。以前生产线一个小时只能跑18.8台,产能想提提不上去。班组的王波、白子琪挨个工位掐表算时间,最后锁定打磨工位是“卡脖子”的地方。员工侯有军协调着调整工序,把多余的操作挪到空闲工位上,一下把生产线平衡率提升了14.77个百分点;燕旭主动琢磨着优化机器人维保流程,原来保养一次要25分钟,现在压缩到18分钟。就这么几项小改小革落地见效,生产线节拍噌地提到了19.4台/小时,在高产大干中抢出了产能。
  冲压车间的模具班技师蔡少博、胡同舟带队,杠上了车门外板生产线滑料不畅的老毛病。以前干30件产品就得停机人工清理废料,耽误事儿。维修班反复观察、研究方案,最后用了个简单实用的办法:把滑料板抬高,再加装导向滑轮,一下子就把物料堵塞的顽疾给治好了。一线员工文浩深有感触:“就这么个小改进,咱再也不用老停机了,车间产能也有了保证。”
  设备电工杨开鹏巡线时,发现两台机器人的拖链断了。他查资料、现场看、找病根,分段换掉损坏的链节,及时消除了线缆隐患。他还优化了机器人的日常运行轨迹,手把手给一线职工讲解设备日常维护的小技巧,从根子上减少同类故障的发生。
  在车身厂,像这样的技能员工还有很多,凭着一身过硬的技术和强烈的责任心,全力保障生产秩序顺顺当当。
  车身厂 朱鹏飞