精整一线勇创新 提质增效显担当

版名:三版
  在车身厂涂装车间精整班,一提到王龙飞,大家都由衷佩服。作为班组骨干,他扎根精修岗位,干活踏实、爱琢磨问题,始终把解决现场难题、提高漆面质量放在心上,用一项项实实在在的改进,体现出一线员工的责任与担当。
  此前生产中,驾驶室主色漆使用水性漆,修补用的却是溶剂型漆,两种漆性质差别较大。在B面、C面区域修补作业中,沿用原有工艺操作,经常出现漆膜起皮、颗粒等问题,修补后反而产生新缺陷,不仅影响整车外观质量,还造成大量返工,油漆和辅料浪费也很严重。班组长回忆说:“那阵子修补返工率高,不仅费料费工,大家劳动强度大,还打乱了正常生产节拍。”
  面对难题,王龙飞主动站了出来。白天生产忙,他就守在修补工位,仔细观察每一遍喷涂、每一次修补流程,把问题细节一一记下来;下班后,他又对照工艺文件、对比不同油漆材料,一门心思研究怎么改进。同事们都说:“只要是王龙飞盯上的问题,不解决到位他就不会停。”
  经过反复现场试验和对比验证,他牵头实施了多项针对性质量提升措施。统一规范水性漆与修补漆的选用标准,从源头减少漆料不兼容;优化修补漆调漆流程,精确控制配比和搅拌时间,避免调漆不均造成质量缺陷;改进现场修补操作手法,规范喷枪喷涂距离和走枪速度,有效减少施工瑕疵;严格控制烤灯漆膜烘干温度与固化时间,保障涂层质量稳定可靠。
  一系列改进落地后,返修率下降了46%,改善效果十分明显。班组员工李彦强说:“现在漆面起皮、颗粒问题基本没有了,修补一次就能合格,效率高多了。”现场管理员侯社科也表示:“二次返修次数明显减少,油漆成本下来了,生产效率和现场作业环境都有改善。”
  从身边小问题改起,用小创新解决大麻烦。王龙飞在平凡岗位上,凭着一股钻劲破解生产难题,用实干扛起责任。他用实际行动证明,一线员工的每一次小改善、小创新,都能为车间提质增效、为企业高质量发展贡献实实在在的力量。
  车身厂 杨培