在车身厂涂装车间,新能源驾驶室HD6工具箱盖板转运,曾是产线上的一块“硬骨头”。因没有专用转运工装,盖板只能用汗布简单包裹流转,存放、运输中部件间相互摩擦碰撞,表面磕碰、划伤问题频发,返修率长期居高不下,既增加了一线员工的工作量,又造成了不小的返修成本浪费,制约着产品质量和生产效率提升。
面对这一生产痛点,涂装车间精整班主动扛责,将解决盖板磕碰划伤难题列为核心改善任务。班长郭伟峰带领班组成员,跟着驾驶室转运流程走、对着盖板结构特性看、顺着转运路径查,找准损伤根源。大家结合新能源驾驶室内腔地板工艺孔的结构特点,量身打造专用转运支架,让支架精准匹配工艺孔尺寸与受力点位,从源头规避接触碰撞。
团队分工协作、高效推进:郭伟峰、李彦强扛下精准测绘的活儿,把工艺孔的位置、间距和承载参数摸得一清二楚;王龙飞主攻支架支撑结构与限位设计优化,拉满支架的实用性;脱彦龙则聚焦核心受力点位强化,保障工艺落地的稳定性。从设计图纸到动手制作,再到多轮试装、调试、改良,大家拧成一股绳,反复打磨每一个细节,最终让专用转运支架成功落地——这款支架能稳固卡接在驾驶室工艺孔处,实现工具箱盖板独立、悬空、有序摆放,彻底杜绝了盖板之间、盖板与车体的接触碰撞。
小创新解决大难题,专用转运支架投用后效果立竿见影:HD6工具箱盖板磕碰划伤问题得到根治,产品返修率从8%降至0.1%。经核算,该改善项目每年可节约返修材料等成本12万余元,带来显著的经济效益和产品质量提升。
车身厂 王龙飞